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高压分压器击穿故障解决措施案例

作者: 国自电气 时间:2024-05-23 09:42:21 阅读:36

    根据空气击穿原理,提出如下的故障模式分析:由灌注工艺可知,在高压组件灌注硅凝胶过程中需要抽真空5~8 min.由于高压分压器是中空的半密封结构,不可避免会有部分空气从高压分压器中泄漏出来,随着硅凝胶凝固后,就会在高压分压器内部形成一个低气压状态,根据巴申(Paschen)定律,参考图3曲线⋯,其空气绝缘耐压强度会明显地下降。由于漏气程度不同,绝缘耐压强度下降程度也有所差异。我们对上述理论分析进行了试验验证:重新取8支高压分压器。4支保持原结构,4支去除陶瓷外壳,在灌注前打8 kV耐压均工作正常.然后模拟弹上组件灌注条件进行硅凝胶灌注和抽真空,硅凝胶凝固后再打耐压就发现:4支保持原结构的高压分压器有3支在2~4 kV内击穿,4支去除陶瓷外壳的分压器打8 kV耐压仍工作正常.这样就重现了故障。将3支在2~4 kV内击穿的分压器从硅凝胶中取出,敲破陶瓷外壳后重新打耐压,又恢复打8 kV耐压,工作正常,说明气压确实对耐压有明显的影响。

1、解决措施

    鉴于以上情况,我们停止使用套陶瓷外壳不灌注的高压分压器,.决定暂时采用去除陶瓷外壳灌注硅凝胶的高压分压器,结构如所示。为了验证高压分压器灌注硅凝胶后.是否满足温度稳定性要求,对4支去除陶瓷外壳灌注硅凝胶的高压分压器分别进行了55℃和0℃的高低温试验,标准试验电压为4 kV,分压指示值测试数据,可以满足高压组件的使用条件。由于硅凝胶粘性大,有弹性,无法保持规则外形,所以又在上述基础上提出了改进设计,如所示,采用陶瓷外壳灌注硅凝胶的结构,硅凝胶内添加硅微粉以增强硬度。这种结构的高压分压器通过了各项环境适应性考核。

2、结论

    通过以上对高压分压器击穿故障模式的理论分析和试验研究,我们得到一个重要的高压器件设计原则:由于抗振和绝缘的要求,高压组件需要抽真空灌注硅凝胶,因此高压器件应尽量避免采用中空的半密封结构。如果采用中空结构。对器件要有明确的气密性要求,以防出现局部的低气压现象导致绝缘强度下降。


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